全泥氰化浸出技术的主要优点
采用富氧浸出可以显著增加矿浆中溶解氧的含量,提高金的溶解速度,显著降低氰化尾渣金品位,不增加浸出设备,减少浸出槽数量、微粉磨粉机减少充气功率(制氧机功率小于空压机功率),降低电耗、炭耗、药耗。富氧浸出工艺只要8~16h就能得到与炭浸工艺(CIL)24h相当的浸出指标,金浸出率一般可提高1%~3%,降低氰化钠用量10%~30%,从而提高浸出设备处理能力1倍以上,节省建设投资,降低生产成本。生产表明,采用富氧浸出时间到12h,浸渣品位平均在0.50~0.80g/t;富氧浸出16h,金平均浸出率为97.18%,超过非富氧浸出30h的指标。同时,根据贵液中银、铜含量高的特点,进行了高氰高碱浓度置换试验,效果较好。生产实践表明,置换后贫液中金质量浓度分别降到0.02和0.08mg/L以下。
改进后的全泥氰化浸出技术的主要优点有:
(一)工艺简单,中间环节少,中矿流失少,有利于金属回收;
(二)不需选矿,节省了浮选药剂和电耗,降低了生产成本,也避免了浮选药剂对环境的污染;
(三)不需预浸,石灰和氰化钠可直接加入球磨机中,贵液直接返回球磨、分级溢流,为实现整个系统水循环利用,实现零排放提供有利条件;
(四)浸出指标好,综合回收率比选矿-氰化工艺指标高;
(五)配置辅助浸出-富氧系统,浸出时间比传统工艺缩短一半;
(六)氰化尾矿干法堆存,废水零排放。
改进前后的生产技术指标对比结果见表2。圆振动筛可以看出,采用全泥氰化浸出工艺,金、银总回收率均提高了4%以上,经济效益明显,而且无废水排放,尾渣可干式堆存,对环境无污染,有较好的环境效益。